借鉴气举式反循环回转钻机的渣浆泵吸渣系统,我们得以在冲击钻机成孔的过程中,实现高效且精准的泥浆处理。由于成孔过程中采用自造泥浆,其要求并不像传统水桩那样严苛。掏渣筒的应用,成功排除了大直径悬浮颗粒,为渣浆泵提供了良好的工作环境。为了确保泥浆的顺畅吸出,导管内的橡胶管需沉入足够的水深,至少是钻孔内水头到出浆口高度的1.5倍。同时,导管与孔底的距离控制在20-30cm之间,恰到好处。当渣浆泵启动时,其对泥浆的真空抽吸作用使导管内水位迅速下降。由于导管与桩内水位形成连通器效应,桩内水迅速从导管底部涌入,对桩底沉淀层产生强大的上压力。这样,桩底部的沉淀被强制压入导管,再经过橡胶管,最终由渣浆泵排出。为了防止桩内水头过快下降而引发坍孔事故,我们对渣浆泵的出渣部位进行了创新设计。借鉴掏渣筒回浆的原理,我们在出渣口处安装了一个纱网罩笼,其纱网空隙精确控制在1mm左右。这样,大颗粒的沉淀被有效过滤,而过滤后的泥浆则排入水桩内(排入时应深入护筒内水下4-5米)。这样的设计不仅维持了桩内水头的稳定,还使桩内上下部的泥浆密度趋于一致,避免了底部泥浆稠厚、上部泥浆清淡的问题。